運動控制又出現偏位情況如何解決
規則性偏位現象、原因及處理辦法
Q:做往復運動,往前越偏越多(少)。
可能原因①:脈沖當量不對
原因剖析:無論是同步輪結構仍是齒輪齒條結構,都存在加工精度差錯。運動控制卡(PLC)并沒有設置精確的脈沖當量。例如上一批同
步輪電機旋轉一圈設備行進10mm,這批同步輪大一點電機轉一圈行進了10.1mm,就會導致該批機器每次運轉比曾經的設備多走1%的間隔
。
處理方法:出機前用機器畫一個盡可能大幅面的正方形,然后用尺去量實踐尺度,比照實踐尺度和操控卡設置尺度之間的份額,然后將
其參加操控卡運算,反復進行三次之后就會得到一個比較精確的值。
可能原因②:脈沖指令的觸發沿與方向指令的電平改換時序抵觸
原因剖析:驅動器要求上位機宣布的脈沖指令的沿與方向指令電平改換有必定時序要求。而部分PLC或運動控制卡編程時沒滿意這種要求
(或許其自身的規則不符合驅動器的要求),導致脈沖和方向時序并不能滿意要求而偏位。
處理方法:操控卡(PLC)軟件工程師將方向信號提早。或許驅動器運用技術人員更改脈沖沿計數方法。
Q:運動進程中電機在固定點顫動,過該點后能正常運轉,但少走一段間隔
可能原因:機械安裝問題
原因剖析:機械結構在某個點阻力較大。由于機械安裝的平行度、筆直度或規劃不合理的原因導致設備在某個點阻力較大,步進電機的力
矩變化規則是速度越快力矩越小,很簡單在高速段卡死,速度降下來卻能走過去。
處理方法:1、查看機械結構呈現卡死的原因,是該處摩擦阻力大仍是滑軌裝得不平行等。2、步進電機力矩不行。由于終端客戶呈現提速
或許加大負載的要求,導致原天性滿意要求的電機在高速力矩不行,然后發作高速段堵轉的現象。處理方法能夠經過驅動器設置更大輸出電流
或許在驅動器答應電壓范圍內進步供電電壓,或替換更大轉矩的電機。
Q:電機往復運動來回均沒走到位且偏移量固定
可能原因:皮帶空隙
原因剖析:皮帶與同步輪之間存在反向空隙導致,往回走會存在必定量的空程。
處理方法:如運動控制卡具有皮帶反向空隙補償功用,可利用之;或許繃緊皮帶。
Q:切繪軌道不重合
可能原因①:慣量過大
原因剖析:平板切繪機噴墨進程由光柵操控,掃描式運動,切開時走插補運動,兩者軌道不重合是由于,相似設備X軸小車慣量較小且由
光柵定位,噴繪方位精確,而Y軸龍門結構慣量較大,電機呼應性差,插補運動時Y軸跟從性欠好導致軌道部分偏位。
處理方法:添加Y軸減速比,運用陷波功用進步伺服驅動器剛性以處理該問題。
可能原因②:刀和噴頭重合度沒調好
原因剖析:由于切繪機刀和噴頭都裝在X軸小車上可是兩者有坐標差,切繪機上位機軟件能調整這個坐標差做到刀和噴頭軌道重合,假設
沒調好,切繪軌道會全體別離。
處理方法:修正刀和噴頭方位補償參數。
Q:畫圓成橢圓
可能原因: XY軸渠道兩軸不筆直
原因剖析:XY軸結構,圖形偏位例如畫圓成橢圓,正方形偏位成平行四邊形。龍門結構X軸與Y軸不筆直時會導致該問題。
處理方法:調節龍門架X軸與Y軸筆直度能夠處理該問題。
非規則性偏位現象、原因及處理辦法
Q:運轉進程中不定期呈現偏位,偏位具有偶爾性,偏位多少不斷定
可能原因①:攪擾原因導致電機偏位
原因剖析:非周期性偏位大部分由于攪擾導致,少部分由于運動控制卡宣布的窄脈沖或許機械結構松動引起。
處理方法:假設攪擾呈現的比較頻頻,則能夠利用示波器監控脈沖頻率斷定攪擾發作的時刻進而斷定攪擾源,移除或許使脈沖信號遠離攪
擾源能處理部分攪擾。假設攪擾呈現的比較偶爾,或許難以斷定攪擾源方位或電氣柜已固定難以移動,則能夠考慮選用以下辦法來處理問題:
① 驅動器接地,
② 脈沖線替換雙絞屏蔽線,
③ 脈沖正負端并聯103陶瓷電容濾波(脈沖頻率小于54kHz),
④ 脈沖信號套磁環,
⑤ 驅動器和操控器電源前端添加濾波器。
補白:常見的攪擾源包括變壓器、線圈式繼電器、變頻器、電磁閥、高壓電線等。規劃電氣柜的時分應防止信號線接近這些攪擾源,信號
線與高壓供電線宜分不同線槽布線。
可能原因②:脈沖串呈現窄脈沖
問題剖析:客戶運動控制卡發送脈沖串占空比較小或過大,呈現窄脈沖,驅動器辨認不了,導致偏位。
處理方法:查找操控器呈現這種問題的原因,是脈沖接口問題,仍是軟件算法問題
可能原因③:機械結構松動
問題剖析:連軸器、同步輪、減速機等用頂絲固定或螺絲夾緊的銜接件在快速沖擊場合運轉一段時刻可能呈現松動,導致偏位。用鍵和鍵
槽合作固定的同步輪則留意鍵和鍵槽之間是否存在空隙,齒輪齒條結構則留意兩者之間的合作空隙。
處理方法:要害部分、受力大的結構螺絲必定用彈墊、并且螺絲或頂絲宜涂覆螺絲膠。電機軸與聯軸器盡量用鍵槽銜接。
可能原因④:濾波電容過大
問題剖析:濾波電容過大,一般RC濾波器截止頻率是1/2πRC,電容越大截止頻率越小,一般驅動器脈沖端電阻為270歐姆,103陶瓷電
容構成的RC濾波電路截止頻率為54khz,頻率高于此會由于幅值衰減過大而導致部分有用信號無法被驅動器正確檢測到,最終導致偏位。
處理方法:加濾波電容時需求核算脈沖頻率、必定要確保經過脈沖頻率滿意要求
可能原因⑤:PLC或許運動控制卡脈沖頻率不行高
原因剖析:一般PLC答應輸出脈沖頻率為100kHz,運動控制卡根據其發脈沖芯片不一樣差異較大,特別是一般單片機開發的運動控
制卡可能會由于脈沖頻率不行高導致偏位。
處理方法:假設上位機脈沖頻率有限,為了確保速度,能夠恰當下降驅動器細分,以確保電機轉速。
免責聲明
- 凡本網注明"來源:智能制造網"的所有作品,版權均屬于智能制造網,轉載請必須注明智能制造網,http://m.xashilian.com。違反者本網將追究相關法律責任。
- 企業發布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規遭投訴的,一律由發布企業自行承擔責任,本網有權刪除內容并追溯責任。
- 本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。
IOTE 2025第二十四屆國際物聯網展·深圳站
展會城市:深圳市展會時間:2025-08-27