以:安徽天康電纜YJV22-8.7/103×95為例
線路名稱:WY送RS電纜。
電纜型號:YJV22-8.7/103×95
投運日期:1998年4月
故障日期:1999年4月
運行時間:1年
敷設方式:架空十直埋;
運行情況:運行電壓I0kV,電流200—250A,其他無異常記錄
故障性質:運行跳閘
故障部位:故障點在距WY端l10m處(屋檐下)的中間頭
故障環境:故障點位于屋檐下,固定良好,陽光和滴水可及,其他正常
安裝記錄:熱縮中間頭,其他無異常記錄
試驗記錄:中間接頭安裝后耐壓試驗泄漏電流大,經增繞聚四氟乙烯薄膜后合格。
故障剖檢:
(l)電纜附件材料方面:
①故障電纜頭形式為熱縮電纜頭。
②護套采用“拉鏈”式熱縮護套(通訊電纜護套)。
③由于熱縮中間頭制作完后,耐壓試驗不合格,而增繞了聚四氟乙烯帶。
④故障殘留部分未發現其他產品質量缺陷。
(2)電纜頭制作工藝方面:
①外半導電層處理不佳:斷開處不整齊有尖角,留有較重軸向鈍刃痕跡,剝除后絕緣表面清潔不*。
②熱縮工藝不完善:熱縮管收縮不均勻,表面有縱、橫、斜的無規則皺紋,局部有燒焦痕跡。
③增繞的絕緣層未作防水處理。
④金屬屏蔽層和鋼帶鎧裝層均有進水腐蝕痕跡。
⑤護套密封不嚴,內部材料浸潮。
⑥其他方面未見明顯問題。
分析結論:這是一起十分典型的電纜故障案例。通過上述情況調查與故障部位解剖檢查的綜合分析,不難確認造成這起電纜故障的主要原因有以下幾點:
①不利的環境條件,加速了質量缺陷的惡化。
②電纜頭制作工具簡陋。
③電纜頭制作工藝水平較差。
④出現質量缺陷或隱患后,補救措施不利。
改進建議:這起電纜故障的原因,直指電纜頭位置的環境、電纜頭制作中的工具、技術水平以及出現問題的補救措施等環節,這些都是電纜施工技術中比較重要和關鍵的環節,必須加以糾正與改進。建議采取如下措施,以避免類似事故的再次發生:
①加強工程管理與驗收,合理布局電纜頭的位置。
②適時加強技術培訓,特別是電纜頭制作技術,使操作者掌握電纜頭制作技術中的關鍵實質,操作技巧與要領。
③配備適宜的電纜頭制作工具。
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